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電除塵器高頻改造及接線原理

日期:2021/7/21 Click:911
在鍋爐MBRC工況下,單臺電除塵器日耗電量最高達到37000kWh,電除塵廠用電率035%。根據(jù)表3可知,在電除塵器進行高頻改造并優(yōu)化運行后,平均日耗電量減少10487kWh,電除塵廠用電率下降45%。
電動吸塵器高頻改造后,優(yōu)化振動系統(tǒng)、電場參數(shù),有效降低煙塵排放濃度和電動吸塵器的耗電率,節(jié)能環(huán)保。

某發(fā)電廠設有3臺650MW燃煤發(fā)電機組,除塵方式采用靜電吸塵器,每臺爐設有2BE486/2-5雙室臥式吸塵器,采用頂部電磁振動系統(tǒng)。該電動吸塵器自投產(chǎn)以來,運行正常,除塵效率達到設計值99.81%,出口煙塵排放濃度為60-80mg/nm3(設計值100mg/nm3)。

在鍋爐MBRC的情況下,單臺電動吸塵器的日耗電量最高達到37000kWh,電動吸塵器的用電率為0.35%。為了降低能源消耗,從2013年3月到2014年6月分別改造了3臺單元電吸塵器,主要改進內(nèi)容是一、二電場從工頻電源改為高頻電源,三、四、五電場控制柜部件的更換和控制軟件的優(yōu)化處理,原電磁振動系統(tǒng)不變。

通過上述改造,單臺吸塵器的日用電量從原來的37000kWh下降到22000kWh,吸塵器廠的用電量從0.3%下降到0.2%,能源消耗指標下降到30%以上的吸塵器出口煙塵濃度從60~80mg/nm3下降到25~30mg/nm3,下降到50%以上,達到了預期的改造效果。

1存在的問題

1.1電場內(nèi)部積灰導致跳閘

該電廠的入爐煤大多為本地劣質(zhì)無煙煤,灰份在40%以上(設計值38%),粉塵比電阻最高可達到9.56×1012Ω˙cm。高比電阻粉塵難以捕集,粉塵附著性高,在電場內(nèi)部形成反電暈等不良影響。隨著運行時間的增加,電場內(nèi)部積灰逐漸增加,極度間隔減少。一、二電場從工頻電源變?yōu)楦哳l電源后,運行中捕集的高比電阻粉塵多,因此一、二電場極板、極線積灰增多,頻繁引起電場過流保護跳閘。

1.2不符合國家新排放標準

2014年7月,隨著環(huán)境保護排放新標準的出臺,必須進一步優(yōu)化電動吸塵器的運行,將出口煙塵濃度控制在20mg/nm3以下,電動吸塵器力控制在0.18%以下。

2優(yōu)化措施

2.1優(yōu)化電磁振動系統(tǒng)運行

電吸塵器的除塵效率主要取決于電場強度的大小,電場強度與電極之間的電暈電壓和電流有關,電暈電壓和電暈電流之間的關系稱為伏安特性

電動吸塵器改造完成后,對各電場進行空載試驗,繪制冷態(tài)伏安特性曲線,比較廠家提供的曲線數(shù)據(jù),為改造工程的檢查提供依據(jù),確保電動吸塵器的良好初期狀態(tài)。

在圖1中,伏安特性曲線向右移動,即在同一電壓下,電暈電流比較平均減少,一般是由于放電不良引起的,也就是說,電場內(nèi)部積灰較多,電暈關閉。圖2中,電場伏安特性曲線向右旋轉(zhuǎn),在同一電壓下,電暈電流大幅下降,據(jù)此分析,電場內(nèi)部發(fā)生了反電暈現(xiàn)象。電暈關閉和反電暈的發(fā)生,根本原因是高于電阻粉塵,陽極板和陰極線灰塵過多。為了消除這個問題,必須從振動系統(tǒng)開始。

首先分析了電磁振動系統(tǒng)的接線原理,如圖3所示。振動器連接成矩陣形式(各室振動器形成矩陣),隨時只允許矩陣中一個振動器運轉(zhuǎn)。同時,振動器的內(nèi)部高度是固定的,為了加強振動,只能通過加強振動頻率、調(diào)整振動運轉(zhuǎn)方式來實現(xiàn)。

2013年6月底,該發(fā)電廠2號機組電動吸塵器高頻改造完成,進入168小時試運行。試運行初期,電動吸塵器出口煙霧濃度從60~80mg/nm3下降到28mg/nm3,達到了改造技術協(xié)議的要求。隨著運行時間的增加,一、二電場(高頻電源)頻繁發(fā)生二次電流歸零,電場跳閘故障,吸塵器出口煙塵濃度上升到30mg/nm3以上。為了解決電場跳閘的問題,對2號機組的電動吸塵器進行24小時跟蹤,復印數(shù)據(jù),繪制熱狀態(tài)伏安特性曲線,電場跳閘前的2種伏安特性曲線如圖1和圖2所示。

圖2伏安特性曲線向右旋轉(zhuǎn)

在圖1中,伏安特性曲線向右移動,即在同一電壓下,電暈電流平均減少,這一般是由于放電不良引起的,也就是說,電場內(nèi)部積灰多,電暈關閉。圖2中,電場伏安特性曲線向右旋轉(zhuǎn),在同一電壓下,電暈電流大幅下降,據(jù)此分析,電場內(nèi)部發(fā)生了反電暈現(xiàn)象。電暈關閉和反電暈的發(fā)生,根本原因是高于電阻粉塵,陽極板和陰極線灰塵過多。為了消除這個問題,必須從振動系統(tǒng)開始。

首先分析了電磁振動系統(tǒng)的接線原理,如圖3所示。振動器連接成矩陣形式(各室振動器形成矩陣),隨時只允許矩陣中一個振動器運轉(zhuǎn)。同時,由于振打器的內(nèi)部高度是固定的,因此,要加強振打,只能采取加強振打頻率、調(diào)整振打運行方式的方法來實現(xiàn)。

圖3電磁振打系統(tǒng)接線原理

1)減少振打器的間隔時間以加強振打頻率,由原設的1s降低至0.5s。這樣,在同一時間內(nèi),各振動器的振動次數(shù)翻了一番,振動強度提高了。

2)調(diào)整振動運行方式,在電場工作狀態(tài)下,由于靜電的作用,極板、極線上的粉塵附著性能強,難以完全振動。為了降低粉塵的吸附力,在制造商提供的控制軟件中,嵌入了斷電振動邏輯,即在同一個電場中,如果振動器進入振動狀態(tài),則停止向電場供電或降低二次電壓。斷電振打可以緩解粉塵的沉積,但沒有徹底改變電場灰塵的跳閘故障。

為此,對斷電振動邏輯進行了二次加強,高頻電場每隔45分鐘停運10分鐘(時間可調(diào)整)依次循環(huán)。電場停運后,靜電作用引起的粉塵粘附能力明顯降低,振動效果大大加強,完全避免了電場內(nèi)部積灰引起的二次電流逐漸降低的問題,電場的力量始終保持在最佳狀態(tài)。

3)采用矩陣與組組相結(jié)合的振動方式,以矩陣方式為主,每天將中班調(diào)到組組方式運行30min。這樣,在矩陣下發(fā)揮快速振動的優(yōu)勢,充分振動陰極框架,清灰效果好。

電磁振動系統(tǒng)的優(yōu)化運行后,電場內(nèi)部幾乎沒有積灰現(xiàn)象,在2號單元的優(yōu)化運行前后,拍攝了陽極板上積灰的情況并存檔。

2.2調(diào)整電場運行參數(shù)

電動吸塵器改造完成后,在試運行中,為了保證煙塵排放符合標準,采用電場高參數(shù)運行,電場電流極限在80%以上運行,但從脫硫入口CEMS表返回的數(shù)據(jù)來看,高電場參數(shù)沒有帶來最低排放效果。

同時,由于電場運行電流大,能耗也逐漸提高。為了找到除塵效率和節(jié)能的最佳結(jié)合點,進行大量試驗。首先,在鍋爐爐各負荷點下,不同電流極限時脫硫入口原煙塵、脫硫出口凈煙塵及煙囪凈煙塵數(shù)據(jù),以鍋爐負荷600MW時的電場參數(shù)和排煙數(shù)據(jù)為例,見表1。

表1鍋爐最大負荷情況下煙塵排放、消耗對比

表1顯示,電場運行二次電壓30~40kV二次電流260~400mA時,吸塵器出口煙塵排放最低,能源消耗最小。為了驗證試驗數(shù)據(jù)的準確性,我們將電場運行二次壓力統(tǒng)一調(diào)整為35kV,二次電流為300mA,順利通過湖南省環(huán)境監(jiān)測中心站對該電廠吸塵器改造項目的檢查測試,三臺電吸塵器出口煙塵濃度的實測值均在12mg/Nm3以下,優(yōu)化運行前降低16.5mg/Nm3,根據(jù)煙霧量180000000Nm3/h計算,每天可減少煙塵排放712kg,詳細測試數(shù)據(jù)表2。

表2電動吸塵器的煙塵排放與除塵效率的比較

電場參數(shù)比以前明顯下降,因此消耗電力大幅下降,表3是電動吸塵器改造前、后電力數(shù)據(jù)的比較。表3顯示,電動吸塵器進行高頻改造,優(yōu)化運行后,平均日消耗電力減少10487kWh,電動吸塵器廠的電力減少了45%。

表3優(yōu)化運行前,后電吸塵器的消耗電力比較

3利益分析

該發(fā)電站1號單元電吸塵器自2014年6月改造完成,至當年10月,共優(yōu)化運行952h,節(jié)電415700kwh,減少煙塵排放總量28242kg

2號單元電吸塵器自2013年7月改造完成,2014年1月至10月,優(yōu)化運行2157小時,節(jié)電792700kwh,減少煙塵排放總量6391kg

3號單元電吸塵器自2013月改造完成,50005月至5月

按單元年平均利用小時5000小時計算,單元年減少除塵廠用電量2180000kWh減少粉塵排放148t,大幅減輕環(huán)境污染,獲得良好的經(jīng)濟效益和社會效益。

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